石灰石加入转炉炉内发生分解反应,所产生的CO2气体与C 发生反应,反应式如下:
CO2+[C]→2CO(g)⑶
石灰石分解和CO2气体与C 反应均为吸热反应,石灰石的密度在2.7~2.95 g /cm3,具备作为炼钢“压喷剂”的条件,可抑制泡沫型喷溅的产生 。
4 石灰石代替部分石灰炼钢试验
4.1 试验方法
试验在50 t 氧气顶吹转炉进行,试验钢种及工艺路线: 方坯普碳、低合金钢进LF 炉炉次 。石灰石分多批加入,由于铁耗控制较低,考虑到热量并不富裕,石灰石加入总量按500 ~ 600 kg /炉控制,吹氧开始时加入第一批料,第一批料石灰石加入量为总量的2 /3,开吹采用大氧压操作,促进转炉初期渣的快速生成;吹炼至3~4 min 时,适当提高枪位加强化渣,碳氧反应开始后加入二批料继续吹炼,渣料使用石灰石、白云石和氧化铁皮,终渣碱度目标3.0 。试验炉次采取倒炉等样出钢,终点温度、成分不满足出钢要求时,进行点补吹处理,保证出钢符合要点要求 。
4.2 试验结果与讨论
4.2.1 对转炉入炉料的影响
石灰石在转炉内完成房分解和造渣,比石灰吸热量大,为此要对烧结矿、氧化铁皮及块矿等冷却剂加入量做适当调整 。将1 月至5 月试验过程冶炼数据进行归类,并对比石灰造渣和加入石灰石替代部分石灰造渣的入炉料消耗,结果见图1 。
由图1 可知,加入石灰石替代部分石灰造渣,转炉入炉料消耗有所变化,当石灰石加入量10 kg /t时,白云石加入量降低2 kg /t 左右,氧化铁皮消耗降低7 kg /t 左右,通过调节入炉料结构可以维持转炉热平衡,满足正常冶炼需求,试验过程未出现热量不足问题 。
4.2.2 对石灰消耗的影响
使用石灰石代替部分石灰以来,各月份石灰消耗明显降低,各月石灰与石灰石消耗对比见图2 。
通过石灰石代替部分石灰在转炉炼钢中造渣的生产工艺,2018 年上半年转炉石灰消耗在2017 年45.01 kg /t的基础上降低5.42 kg /t,同比2017 年上半年降低了6.5 kg /t,石灰消耗达到历史最好水平 。
4.2.3 对终渣成分的影响
对试验过程中终渣碱度及终渣成分的数据进行采集,并与未加石灰石时的转炉终渣碱度及终渣成分对比见表3 。
从表3 可知,未加石灰石时转炉终渣碱度2.82~3.37,加入石灰石替代部分石灰后终渣碱度2.68 ~3.49,两种工艺终点渣样碱度基本相当,终渣成分也基本相当 。
4.2.4 对转炉煤气回收的影响
石灰石替代部分石灰炼钢,在转炉冶炼过程中加入的石灰石分解产生的CO2可以与铁水中的碳硅、和锰等发生反应产生CO 进入炉气[11],从而增加转炉煤气回收 。试验期间煤气回收与未见石灰石时的煤气回收对比见图3 。
由图3 可以看出,加入石灰石后的煤气回收量2 月、3 月有增加趋势,其余各月无增加趋势 。分析原因一方面石灰石加入量较少且影响煤气回收的其它因素较多,另一方面该钢厂煤气回收条件设定为CO 含量大于25%且O2含量小于1.2%,加入石灰石增加煤气回收的效果不明显 。
4.2.5 效益分析
上半年转炉石灰消耗降低3.39 kg /t,按活性石灰价格为286 元/t,钢产量88.57 万t,创效84.07 万元; 石灰石直接加入转炉造渣,分解产生的CO2气体,部分在转炉炼钢过程中还原为CO,增加转炉煤气回收; 在氧气转炉中用石灰石代替部分石灰造渣炼钢,把石灰石直接加入炼钢转炉,在炉内烧成石灰做造渣剂,能够缓解生产活性石灰的压力,节省工序费用,还能部分消除煅烧石灰时的资源能源浪费,并可以减排大量的粉尘和CO2,获得燃料CO,符合节能减排及绿色工业的政策 。
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